华能威海电厂燃料部:深度打造效益“引擎”
- 时间:2014-07-18
- 来源:
GA黄金甲软件(来源:中国电力网 作者:祖金川)
电煤占火电企业生产运营成本的70%,为有效降低电煤对效益的影响,威海电厂燃料部以“创一流”工作为总目标,积极推进精益化创新管理,深度打造成本效益这一“引擎”,为华能威海电厂连续3年创出效益新高奠定了基础。
“巧厨”展手艺
“燃煤的掺配掺烧,就和我们平时做饭一样,要根据不同机组的‘口味’和煤质来制定最佳掺配方式,既要有营养(保证锅炉稳燃),又要口味佳(保证燃烧效率)!”说起掺配掺烧,主要负责人周兰祥自有一番独到见解。
立足于安全经济运行,威海电厂燃料部和运行部犹如大厨一般,紧密配合,潜心研究,在不同时段为不同机组精心烹制出不同口味的“饭菜”。“为便于精细掺配,保证来煤存放的科学性和掺配工作的准确性,在来煤入厂后,燃料部就按照不同的煤质分堆存放,再根据煤质化验值、机组负荷率、热效率等指标制定掺烧方案。”周兰祥指着小山似的煤垛说。
目前,“精细掺配,科学掺烧”已成为威海电厂燃料精细化管理的常态机制,实现了取煤卸煤定置化、上煤流程可视化、配煤掺烧标准化。2013年共制定掺配方案100多次,掺烧低热值煤炭180余万吨,占年耗煤量的40%,大大降低了平均标煤价格,为降本增效发挥了巨大作用。
“四招”破难题
我国火电行业在燃料管理方面,特别是入厂入炉煤热值差问题,一直是影响企业效益的难点。
“如果不把热值差降下来,降本增效就很难奏效,为此我们主要是通过‘四招’来提升管理质量,最大限度减少热损失。”燃料部主任于喜湖表示。
“第一招是从储煤场损的角度认真分析,查找问题,有针对性制定对策;第二招是通过制定煤场存放实时电子图强化管理,采取分类存放,烧旧存新,喷水降温,防风抑尘等措施,减少燃煤量、质的损耗;第三招是对卸船机、犁煤器等易产生煤炭损失的接卸设备进行技术改造升级;第四招是改善硬件设施,电厂对自动化采样采取双路布置,建设标准化制样间和化验室,更新采制样、计量、化验等设施,有效消除了人为因素的漏洞。”于喜湖进一步解释道。
深度的精细化管理,使威海电厂成本竞争力进一步提升,2013年近500万吨进煤热值差仅为74.7大卡/千克,场损率始终保持在0.3%左右。
监管控短板
虽然在燃料管理上取得了实质进步,但在燃料党支部书记王重阳看来,进一步提升管理质量的路还很长,特别是在效能监察方面还存在“短板”。
“开展燃料效能监察是保证燃料管理规范廉洁的一项硬措施,针对厂里的安排和燃料工作中的一些短板,2013年以来我们开展了实时监督活动,有效发挥了效能监察在燃料管理中的实际作用。”王重阳说。
为确保监管机制落实到位,燃料部制定了燃料管理防舞弊措施,与相关人员签订了廉洁从业承诺书,开展了廉洁从业教育和家庭助廉活动。
“在硬件上,我们安装了实时监控设施,通过给入厂煤采、制样室加装门禁系统,存样柜采用条码扫描,对煤样进行混编等一系列应对措施,使电煤从采制样、计量、化验、入炉等各环节形成了无缝对接,实现了化验数据自动生成并网络传输,取得了工作数据不落地的效能。”王重阳介绍。